【公司信息】:
廣州金海馬家具有限公司成立于1990年,隸屬香江集團旗下企業,目前擁有廣州、東莞、天津、上海四家工廠,專業生產:辦公家具(班臺、文件柜、會議臺、屏風、班椅、沙發)和席夢思床墊等系列產品,年產值近2億人民幣。
【行業類型】: 家具行業
【項目背景】:
1、通過第一期為期6個月的管理實施,生產效率已從原來的80%,提升到100%;
2、當生產效率達100%時,企業人員滿足于現狀,認為公司作為港資企業,標準工時的測算是相當嚴謹的,生產效率提升了20%已經非常不容易,再往上提升是相當困難的;
3、項目老師根據項目運作經驗和行業水平,認為生產效率提升還有很大空間,只要充分發揮員工的聰明才智,調動員工工作積極性,推動工裝治具、測試治具的技術改造,逐步提高公司半自動化、自動化生產技術,就可以實現。
【解決策略】:
一、邦有道管理顧問現狀分析
1.實施前的工作習慣:
知道臺板車間、油漆車間質量問題問題很嚴重,但是卻沒有返工批次的準確數據;質量問題到底有多嚴重,也不清楚!
2.實施后新的做法:
統計分析2010年12月12日至12月31日的品質數據如下:
1、臺板車間返工批次高達39批;
2、油漆車間返工批次高達61批。
二、主要原因分析
1.實施前的工作習慣:
管理人員對影響臺板、油漆車間返工的原因,大致都知道,但沒有具體的分析,也沒有采取具體措施,也沒有跟進,導致,最終問題也不了了之,漠視問題的存在。
2.實施后新的做法:
組織管理人員進行討論,分析總結主要影響因素:
(1)沒有首件檢驗,造成批量返工;
(2)無人統籌、組織解決品質改善問題;
(3)員工操作動作不規范;
(4)品質控制無標準,造成質量事故無責任。
三、改善對策及具體動作
1.實施前的工作習慣:
(1)沒有首件檢驗,造成批量返工;
(2)無人統籌、組織解決品質改善問題;
(3)員工操作動作不規范;
(4)品質控制無標準,造成質量事故,員工無責任;
2.實施后新的做法:
A.沒有首件檢驗,造成批量返工;針以批量性事故,決定對首檢動作開始進行控制。
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針對問題 |
具體內容 |
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批量事故頻繁 |
1.重新制定《首件檢查表》制程、首件檢驗記錄表; |
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首檢工序太多 |
2.在臺板車間確定開料、鑼機、釘裝為關鍵首檢工序;在油漆車間主要噴漆后的第一件產品進行首檢; |
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首檢動作沒有固化 |
3.推行《工序首件檢查控制卡》。 |
B.無人統籌、組織解決品質改善問題;各類品質問題很多,對此采取的思路是發動員工,開展小攻關,各個突破。
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針對問題 |
具體內容 |
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品質問題沒有匯總 |
1.對品質異常進行統計分析,確定品質改善點;2.同老員工商討改善對策; |
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品質問題改善沒有重點 |
2.確定重點,立項列出進度表; |
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攻關進度沒有總結 |
3.每周確定攻關重點,每天進行數據統計; |
C、員工操作動作不規范,解決思路是從員工動作入手,規范員工操作動作。
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針對問題 |
具體內容 |
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鑼機工序鑼錯事件沒有改善 |
1.推行工序首件檢查; 2.對鑼機刀具進行整理: a.刀具型號標識;b.刀具劃歸倉庫管理;c.刀具發放依具工序圖紙進行; 3.對員工進行培訓,對工序圖紙的認識進行培訓。 |
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取得變化: a.春節放假前一周3起,開工后第二周鑼錯0起; b.不良率67%,降至0%。 |
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D、品質控制無標準,造成質量事故,員工無責任;前后工序間沒有品質橫向控制,員工認為品質是品管員的事情,對此,采取的思路是推行《工序間品質橫向動作控制卡》。
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針對問題 |
具體內容 |
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工序間的品質控制點不明確 |
1.對經常出現的品質問題進行按工序進行分類; 2.同車間主管、生產部長商討預防對策。 |
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品質控制點沒有責任標準 |
1.確定各工序品質問題的獎懲標準; 2.同員工商討品質獎懲標準; |
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品質責任標準沒有宣導 |
早會宣導質量異常獎懲標準; |
四、執行過程中要頻繁的進行檢查
1.實施前的工作習慣:
有規定不執行,管理人員對于每天的每一個動作到底有沒有執行,不清楚;到底誰沒有執行,不知道;什么動作沒有執行,不知道。
2.實施后新的做法:
(1)品管員每天上班后10分鐘內,檢查員工是否進行首件,并報檢;生產過程中每2小時巡檢質量控制點的品質狀況;
(2)推行工序品質橫向控制卡,讓上下工序間相互進行監督和檢查;
(3)動作推行過程中,稽核員現場蹲點稽核。
五、執行動作要頻繁總結和激勵
1.實施前的工作習慣:
沒有關注改善動作的效果,沒有每天關注數據,所以,每天數據有沒有變化,不確定!動作改善有沒有效果,不確定!憑感覺評價或者不評價每個人的工作好壞!
2.實施后新的做法:
統計分析各品質控制點的質量數據,進行每周評比,評比出質量之星和優秀質量管理干部。
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針對問題 |
具體內容 |
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品質改善沒有激勵 |
進行每周評比,評比出質量之星和優秀質量管理干部 |
【項目成效】:
1、臺板車間品質數據
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項目 |
12/12-31/12 |
3/1-15/1 |
13/2-26/2 |
下降比率 |
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返工批(次) |
39 |
12 |
11 |
71% |
2、油漆車間品質數據
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項目 |
12/12-31/12 |
3/1-15/1 |
13/2-26/2 |
下降比率 |
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返工批(次) |
61 |
23 |
11 |
81% |
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