【公司信息】:
創立于1991年的三雄照明,一直致力于研發、生產、推廣高品質的綠色節能照明產品,為客戶提供全方位的照明解決方案和專業服務。在國家力倡節能減排的大背景下,三雄照明則在行業內率先發起以“光健康”為主題的推廣活動,提倡更加科學的照明方式,構造和諧健康的照明空間。在廣州、肇慶、重慶等地擁有5大生產基地,年生產照明產品上億套。產品品類包括LED、HID、熒光燈、鹵素燈等配套光源、電器和燈具,全方位涵蓋商業照明、辦公照明、工業照明、戶外照明、家居照明等領域,成為國內最具綜合競爭實力的照明品牌之一。
在全國50多個大中城市設立了常駐辦事機構,成為CBA(中國男子籃球)聯賽指定照明產品,在2008北京奧運會(鳥巢)、2010上海世博會、廣州亞運會等眾多大型項目場所廣泛安裝使用。
【行業類型】: 光電行業
【項目背景】:
1、生產現場浪費嚴重,全員對質量與技改意識不強,導致產品返工或積壓,長時間無人處理;
【咨詢模塊分析】: 精益生產
【解決策略】:
一、因技術與質量問題,損失知多少?
1.改善前現狀:
我們抽調了1月~4月的庫存報表,經過核查,呆滯情況顯示如下表(4月份,在庫呆滯金額對比1月份,增加幅度為2.02倍!高達786.68萬,約占照明廠月度總產值50%,而且一直呈上升趨勢):
2.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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庫存呆滯情況不清楚 |
首先,要查清楚整個廠區究竟有多少積壓在庫的呆滯品:什么型號?呆滯時間?呆滯數量?什么問題?處理方式? |
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結果:在庫呆滯產品共計達3245項,1月389.6萬、2月449.6萬,3月556.4萬,4月786.7萬;最高庫存周期48月以上。 |
小結:
在調研時,邦有道管理顧問發現一個奇怪的現象:倉庫那么多超過庫存期限的產品、半成品、物料,每個月都在召開部門經理例會,也有財務報表交到總公司,為什么卻一直來沒有人重視?甚至在最高峰時,某月總庫存金額是三倍的銷售產值!我們的結論是企業的管理現狀中已經出現了“青蛙效應”,因為管理流程與監管制度的缺失,許多人已經忽視了公司的利益,隨性工作,日復一日,從人員到體制,都已經在溫水中慢慢“麻木”了 ……
通過放大失控細節,導入危機意識,讓大家意識到嚴重失控的現狀即將導致的嚴重后果,聚焦大家共同重視技改與成本成本節約。
啟示:
現狀知道了,如何讓大家知道怎么做呢?
二、如何聚集技改的重要性?
1.改善前的工作習慣:
(1)大家都認為,技術問題,得由技術部門來解決,其它的,不專業;
(2)生產部抱怨,技術部門從來都沒有主導過生產過程中的技術改良,反正交給生產了,怎么做,與他們無關了;
(3)員工說,這個問題,我已經與我們上級反應過多次了,但是就是沒有人來處理,我也只能這樣繼續做啊!
2.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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成立技改攻關 |
在周例會上成立呆滯清理攻關小組,由負責照明廠的副總經理親自掛帥,PMC部主導,并制定月度下降指標10%; |
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沒有開展合理化建議與技改活動,全員漠視 |
1、在全廠范圍內發布合理化建議,告知全員積極參與公司技改活動;
2、制定并頒布合理化建議實施管理辦法、合理化建議申報表、合理化建議立項跟蹤表、合理化建議獎勵審核報批表,明確實施流程;
3、各車間現場班會上宣導動員。 |
小結:
通過在管理層中對于呆滯現狀的通告、獲取總經理的大力支持基礎上,我們接著頒布了告知全廠的合理化“倡議書”,從全廠上下的員工反饋來看,大家都表示了強烈的參與愿望,因為我們知道,“重賞之下必有勇夫”。
啟示:
如何將技改與合理化建議活動轉化為動作,從哪里開始呢?
三、如何開展、樹立典型?
機加工車間流水線生產改造
1.改善前現狀:
(1)車間布局不合理,機臺擺放凌亂;
(2)生產工序銜接不暢,做完上工序再拉至下工序,費時費力;
(3)數次搬運,導致生產周期長、并容易發生質量狀況。
2.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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車間物料擺放凌亂 |
首先清理車間物料,并將多余的物料與機臺等搬到外面,重新修復平整場地; |
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機臺布局不合理 |
按車間的工藝流程順序,將機臺進行重新調整安裝,并保留合適的加工與物料周轉位置; |
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車間現場未統一規劃 |
經過重新布局安裝后,將車間劃分為裁料區、機加區、鉆孔區、后段加工區、物料周轉區等,并進行劃線標識; |
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加工路線與工藝標準不統一 |
由技術員與生產主任現場測試調整后的產品加工路線與工藝標準,并按新的標準重新修定作業指導書與計件單價。 |
重新改造后的車間:
小結:
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機加工機臺流水線式作業改善前后數據對比表 |
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工序名稱 |
改善前 |
改善后 |
提升
比率 |
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人員配置 |
工時 |
日產量 |
人員配置 |
小時產能 |
日產量 |
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銀星泛光燈L83燈體 |
13 |
11 |
390 |
13 |
11 |
450 |
15% |
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L83/400W外殼 |
13 |
11 |
350 |
13 |
11 |
420 |
20% |
啟示:
從機加車間的流水線生產式改造,解決了機加車間長期以來困擾的效率與質量管理難題,機加車間員工拍聲稱好,并在全廠范圍內開了一個好頭,其它的部門與員工,都開始“蠢蠢欲動、大顯身手”了!
四、尋找突破口,掀起活動高潮
1.改善前現狀:
(1)有好的建議,員工不知道如何反饋,或者提出來了,也沒人解決,還不如不提;
(2)就算是生產員工自主改良了,也沒獎勵與肯定,許多現場能解決的問題,后來也不了了之……
(3)有些夾具,已經嚴重制約著生產效率,沒人問,沒人管。
2.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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5U節能燈固定毛管夾具改良前現狀:
1、工逐個毛管用紙包住后放入膠筺 |
改良后新的作業方法:
(1)毛管固定到夾具中; |
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2、裝入下罩 |
(2)裝入下罩; |
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3、用手逐個扶住打膠 |
(3)打膠; |
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4、取下毛管、裝入紙箱中 |
省略此工序; |
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5、自然風干8小時 |
(4)機器烘干40分鐘; |
效果:
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電子車間毛管工序流程改善前后產量對比 |
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原來工序 |
人員配置 |
小時產量 |
現在工序 |
人員配置 |
小時產量 |
提升比例 |
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紙包毛管放入膠箱 |
1人 |
150PCS |
放毛管到夾具 |
1人 |
424PCS |
183% |
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裝下罩 |
1人 |
裝下罩 |
1人 |
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打環保膠(自然吹干約2小時) |
1人 |
打環保膠(機器烤干40分鐘) |
1人 |
|||
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拆紙皮,取毛管 裝入紙箱 |
1人 |
取毛管裝入紙箱 |
1人 |
|||
小結:
沒有改良前,做此道工序時,許多員工都不愿意做,因為5U的節能燈管是比較大的產品,質量要求高、生產效率低,影響員工收入。改良后,生產效率提升2.8倍,工作又輕松,員工當然愿意做啦!
3.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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觸發器刮線工序作業改良前 |
觸發器刮線工序作業改良后 |
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手工刮膠 |
更改為自動剝皮機 |
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速度慢 |
速度提升數倍 |
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刮不盡 |
刮皮干凈,無殘留 |
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容易傷手 |
改手動為自動后,不會再傷到手 |
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電子車間觸發器線剝線改自動后效果對比 |
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工序名稱 |
改善前 |
改善后 |
提升比率 |
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人員
配置 |
小時
產能 |
備注 |
人員
配置 |
小時
產能 |
備注 |
||
|
刮¢0.95漆包線 |
1 |
130 |
手工刮線 |
1 |
300 |
機器刮線 |
131% |
|
刮¢0.59漆包線 |
1 |
130 |
手工刮線 |
1 |
1200 |
機器刮線 |
823% |
|
開¢0.59漆包線 |
1 |
1000 |
手工開線 |
1 |
7000 |
機器開線 |
600% |
效果:
小結:
此例是員工現場提出來的一個合理化建議,準確來講,都不能算是技術改良的范疇,一個小小的動作,為什么效果卻這么明顯呢?值得我們管理人員的反思……
五、人人參與,自覺自發
1.改善前的工作習慣:
(1)公司管理層從上到小,都不重視現場工藝改良;
(2)生產與技術“兩張皮”,各干各事;
(3)從來沒有開展過類似現場攻關的現場活動。
2.改善后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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原來測電容時,單手拿,導致速度慢、效率低 |
電子車間電解電容檢測工位改善,提升小時產量40%,月度累計節省186個工時; |
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銅針夾一直以來用錘子一個一個敲,生產效率低,且有安全隱患 |
鎮流器壓銅針夾工位改良,生產效率提升60%; |
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埋地燈升級后,連接板多余,但從來沒有人提出要減少,導致成品浪費 |
埋地燈連接板工序改良,生產效率提升10%; |
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接線柱裁料開線手工,生產效率低 |
觸發器裁線、開線工序改良,小時產量提升350%,每月累計節省工時180小時; |
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泡油工位一直來為兩個人做一件事 |
電子車間泡油工位(在減少一名員工的前提下小時產量提升223%)。 |
小結:
經過一系列的現場工藝改善活動的開展,各車間加大了例會上的獎勵宣傳力度,許多員工都自主自發的積極參與進來了,主動提出了許多有實操性的現場合理化改良小建議,例如泡油的員工,在一人離職后,主動提出將原來兩個人的工作,由他一個人來承擔,為公司推行技改、節約成本、減員增效的活動積極出謀劃策!
【項目成效】:
數據指標
單位
調研前
變革后
提升幅度
人均產值
萬元
2.14
2.73
27.7%
庫存金額
萬元
3800
2926
23.0%
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